作者/來源:李 虎1,米晉斌2(1.山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化肥分公司 山西晉城 048006;2.晉城市科學技術研究所 山西晉城 048000) 日期: 2015-08-04 點擊率:2108
摘要 2#造氣系統(tǒng)配有6臺造氣爐,但因吹風氣余熱回收裝置積灰過多,近年來只能回收其中4臺爐的吹風氣,導致粉塵含量超標嚴重、蒸汽產量降低。針對該問題,依據(jù)增加燃燒爐燃燒空間、選用專利技術以提高設備使用壽命的思路進行改造,成功解決了該問題。改造后,2#造氣系統(tǒng)可回收6臺造氣爐全部吹風氣,可多產蒸汽5 t/h,1年內即可收回全部投資。
關鍵詞 吹風氣 余熱回收裝置 改造
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司化肥分公司造氣系統(tǒng)采用固定層間歇法制氣,17臺φ2 610 mm造氣爐分為3個系統(tǒng),其中2#造氣系統(tǒng)配有6臺φ2 610mm造氣爐,配套15t/h吹風氣余熱回收裝置。由于受高溫沖刷和磨損腐蝕,該吹風氣余熱回收裝置積灰過多、阻力增大,近年來只能回收4臺造氣爐的吹風氣,且可燃物燃燒不完全,粉塵含量超標嚴重,故蒸汽產量低,無法滿足生產和環(huán)保要求。為此,在保留原有余熱鍋爐不作改動的條件下,對吹風氣余熱回收裝置進行了改造,改造后節(jié)能效果明顯。
1 改造前工藝狀況分析
改造前,2#造氣系統(tǒng)吹風氣余熱回收裝置只能回收4臺造氣爐吹風氣,系統(tǒng)出現(xiàn)正壓現(xiàn)象,裝置排煙溫度達到200℃,出口氣體中殘余可燃氣含量高。其主要原因是燃燒爐燃燒空間不足,氣體燃燒不充分。另外,吹風氣余熱回收裝置在設計時未考慮排灰問....