為了提高合成氨系統(tǒng)的生產(chǎn)能力及降低其生產(chǎn)成本,進一步增強市場競爭力,我公司于2007年12 月開始對造氣車間一系統(tǒng)原有的Φ
一. 立項背景:
2007年秋,隨著我公司07年度的合成氨技改工程逐步完工投運,增產(chǎn)降耗工作雖已取得了初步成效,但市場競爭卻日益激烈,而我廠的消耗與同類型企業(yè)相比仍然是比較高的。當時現(xiàn)狀是造氣車間共有15臺間歇式固定層煤氣發(fā)生爐,包括Ф
通過兩次對一些兄弟企業(yè)的實地考察,了解其造氣系統(tǒng)發(fā)生爐裝置的技改及實際運行情況,經(jīng)過“化肥廠Ф
二. 主要設備選型及主要工藝特性:
1. 工程的主體設備固定層煤氣發(fā)生爐選用新型CY-φ
新型CY-φ3.2煤氣爐適用于以各種原料煤進行造氣。它的主要特性是:
降低一次風入爐風速,優(yōu)化入爐布風狀態(tài):
老式煤氣爐一次風入爐流量達到35000Nm3/h時,流速為
老式煤氣爐入爐箅布風狀態(tài)為束狀氣流,不利于爐箅均勻布風,新型CY-φ3.2煤氣爐入爐箅布風狀態(tài)為扇面分散狀氣流,與爐箅風道相應,形成均勻布風。
降低爐膛內(nèi)出炭層氣流速度,提高吹風強度,減少“吹翻”現(xiàn)象:
爐下部采用耐高溫設計,更適應燒劣質(zhì)煤,操作彈性提高。
2. 優(yōu)化煤氣爐高徑比和夾套鍋爐高度 :
新型CY-φ3.2煤氣爐爐體總高H=6600㎜,高徑比達到2:1,上氣道出氣口采用頂部斜出。夾套高度3000mm,既不會“掛疤”又降低了爐上溫度和帶出物,操作彈性大幅度提高。
3. 采用高效旋風除塵器
由于用較差煤制氣,生產(chǎn)中帶出物偏多,因此,旋風除塵器一定要采用除塵效率較高的旋風除塵器,使吹風和上吹氣體中的90%的帶出物在除塵器中清除,以免對后面的閥門,設備造成損壞。
4. 夾套鍋爐采用管式高壓夾套,操作壓力1.3MPa,使氣化炭層體積擴大,冷壁造成的低溫區(qū)溫度上升
5. 加裝了入爐煤過篩裝置,使入爐煤含粉率大為降低,對爐況穩(wěn)定及優(yōu)化起到了較為重要的作用。
三. 工程實施階段:
工程實施主要分為對舊設備的拆除和對新設備管線的安裝。
對舊設備的拆除工作是整個工程千里之行的第一步,為了確保該工程能夠安全有序高效地進行,化肥廠成立了技改指揮小組,設備廠長擔任組長,機動部長、造氣主任擔任副組長,組員由電氣、儀表、機動、造氣等相關(guān)單位的領(lǐng)導和技術(shù)員組成。造氣車間系統(tǒng)龐大,人員緊缺,要干好日常生產(chǎn)已屬不易,卻還要承擔如此繁重的技改工作,這也意味著將要有更多的付出。為此專門成立了車間的技改小組,由車間主任擔任組長,黨支部書記擔任副組長,組織一批精兵強將作為技術(shù)組員,小組所有成員分工明確,各負其職,形成了一個堅強有力,敢打硬仗的戰(zhàn)斗集體。
在拆除過程中,工藝主任和技術(shù)員本著安全第一的原則,制定出嚴密的工藝處理及檢修方案,主任全面協(xié)調(diào),想方設法為施工單位創(chuàng)造良好的工作環(huán)境和條件,安全員不辭勞苦,每天都對技改現(xiàn)場進行檢查,及時糾正違章行為,將安全事故消滅在萌芽狀態(tài)。正是有了這充分的準備和有序的行動,拆除工程按計劃圓滿完成,順利地進入了安裝階段.
四、工程調(diào)試開車階段
進入開車調(diào)試階段是我們造氣人和化肥廠最忙的時候,全體職能人員基本連軸轉(zhuǎn),時間短,任務重,技改工作各類原始開車方案的準備工作;到生產(chǎn)設備的江西昌昱實業(yè)有限公司考察學習,又考查了該公司的多家使用單位新型CY
在點火前夕,是忙中要細的時候,主任親自帶隊,抽調(diào)各組化工年青精英組成開車小組,技術(shù)員輪流值班,對7#爐系統(tǒng)上下進行反復檢查與試車空轉(zhuǎn),發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系相關(guān)部門解決,以確保7#爐點火一次順利成功。工藝主任在化工交接班會上反復強調(diào):原始開車不能有半點的馬虎,它的每一個環(huán)節(jié),每一個細節(jié)都關(guān)系到將來開車運行的順利與否。
付出總有回報。4月22日下午,化肥廠廠長、生產(chǎn)廠長、設備廠長、安環(huán)部長及相關(guān)負責人都來到了7#爐現(xiàn)場,造氣車間主任在各項準備工作就緒后,16:00點燃第一把火投入7#爐膛中,同時也宣告新型CY-φ3.2煤氣爐系統(tǒng)進入開車程序。新型CY-φ3.2爐系統(tǒng)的全面開車并網(wǎng)運行,使造氣車間的生能力邁上了一個新的臺階。
五、新型CY-φ3.2爐系統(tǒng)運行效果及消耗總結(jié)
新型CY-φ3.2爐系統(tǒng)自運行以來,原料分別試燒晉城中塊,晉城小粒,型煤等,均取得成功。單爐發(fā)氣量:
中塊:11000~12000m3/h
小粒:9000 m3/h左右
純型煤:6500~8000 m3/h
單爐負荷基本滿負荷運行(一次風伐全開)?刂骑L壓24kpa,風量32000~35000 m3/h,班入爐煤每臺約25t,單爐循環(huán)時間150″。
煤耗:中塊煤約1.30t/NH3,型煤約1.75 t/NH3,取得顯著效益。
由于洗氣箱出口設計存在一定的問題,系統(tǒng)清理不能徹底,還需要進一步改造成空塔水封結(jié)構(gòu)。
總之,5#~7#新型CY-3.2煤氣爐的投運,緩解了造氣的供氣壓力,滿足了后工段的生產(chǎn)需求,現(xiàn)隨著煤價的上漲,5#~7#全面燒型煤及小粒煤,將為陜化降耗增效進一步作出貢獻。
陜化化肥廠造氣車間 謝樹林13571398568