作者/來(lái)源:吳杰軍,張俊如,高振華(天津華能集團(tuán)能源設(shè)備廠,天津 薊縣 301900) 日期: 2002-07-16 點(diǎn)擊率:1697
我國(guó)中氮企業(yè)煤造氣工藝的流程和設(shè)備,大都沿用30年代從美國(guó)和60年代從前蘇聯(lián)引進(jìn)的。水煤氣生產(chǎn)的每個(gè)循環(huán)分為六個(gè)過(guò)程:送風(fēng)、蒸汽吹凈、上吹、下吹、二次上吹和蒸汽吹凈。吹風(fēng)氣經(jīng)過(guò)發(fā)生爐出口除塵器,除去氣體中部分粉塵后,進(jìn)入燃燒室,加入二次空氣進(jìn)行燃燒,燃燒氣經(jīng)上升管到廢熱鍋爐,溫度降至250℃左右,進(jìn)入煙囪,經(jīng)除塵器除塵后放空。上行煤氣經(jīng)發(fā)生爐出口除塵器,除去部分粉塵后進(jìn)入燃燒室,再經(jīng)上升管進(jìn)廢熱鍋爐,溫度降至250℃左右,從廢熱鍋爐下部經(jīng)煤氣三方閥門進(jìn)入洗滌器,煤氣溫度降至40℃左右進(jìn)入氣柜。下行煤氣經(jīng)煤氣三方閥門進(jìn)入洗滌器,溫度降至40℃左右進(jìn)氣柜。這一流程存在許多不足,導(dǎo)致中氮企業(yè)造氣能耗居高不下。
30余年來(lái),許多企業(yè)對(duì)造氣工序的設(shè)備作了大量的技術(shù)改造工作。如爐膛擴(kuò)徑改造,造氣爐夾套改造,爐箅改造,燃燒室增容及增加蓄熱能力改造,洗滌器改造,管線及閥門改造等。同時(shí)也提出了優(yōu)化的操作方法。這些工作為中氮造氣工序積累了豐富的技改經(jīng)驗(yàn),也為設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行和節(jié)能降耗作出了較大貢獻(xiàn)。但目前中氮企業(yè)與先進(jìn)的小氮企業(yè)造氣能耗相比,仍高10%~ 20%。究其原因,一是一爐一個(gè)的燃燒室設(shè)計(jì)不合理,由于燃燒室內(nèi)沒(méi)有助燃系統(tǒng),要求吹風(fēng)氣安全燃燒溫度不低于650℃,否則不能正常工作。大多中氮企業(yè)由于造氣原料的不同,吹風(fēng)氣溫度不能控制在650℃以上,操作既不穩(wěn)定又不經(jīng)濟(jì)。二是煤氣顯熱回收系統(tǒng),由于廢熱鍋爐設(shè)計(jì)壓力較高,煤氣顯熱未能充分回收,造成能源浪費(fèi)和洗滌器費(fèi)水。邯鋼化肥廠、濟(jì)南化肥廠、魯南化肥廠將原工藝的一爐一個(gè)燃燒室燃燒吹風(fēng)氣工藝,改為多爐一個(gè)燃燒室吹風(fēng)氣集中燃燒工藝。改造后的工藝造氣....